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    安徽微型SNCR脫硝裝置
    發(fā)布者:1  發(fā)布時(shí)間:2017-06-29 13:11:26

    我公司專業(yè)生產(chǎn)小型SNCR脫硝裝置。

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    首先對(duì)制備方法進(jìn)行了篩選。對(duì)溶膠-凝膠法、  1.2.3 沸石分子篩浸漬法和共沉淀法三種不同方法制備得到的催化劑活性比較結(jié)果表明,溶膠-凝膠法制備得到的催化劑納米結(jié)構(gòu)更為豐富,活性物質(zhì)分散性更好,對(duì)NO的脫除率更高?梢,溶膠-凝膠法是一種較為理想的低溫SCR催化劑制備方法。 安徽微型SNCR脫硝裝置其次,針對(duì)上述溶膠-凝膠法制備的催化劑,系統(tǒng)研究了低溫SCR的優(yōu)化操作條件,主要包括催化劑Mn/Ti比、催化劑焙燒溫度、反應(yīng)空速BET結(jié)果表明,多元金屬氧化物的比表面積約為3.2 m2·g,并且吸附量非常小。該金屬氧化物具有第III種類型的等溫吸附線,是典型的非孔或大孔材料的多分子層吸附;等溫吸附線上出現(xiàn)H3型遲滯回環(huán),說(shuō)明該氧化物具有片狀的顆粒疏松堆積,形成楔形孔;它的吸附劑與吸附質(zhì)之間作用力微弱,不利于反應(yīng)氣體在其表面的吸附。、反應(yīng)系統(tǒng)中O_2和NH_3的濃度,以及在瞬態(tài)反應(yīng)中O_2和NH_3的作用。

    最新的研究表明過(guò)氧化氫脫硝是一種清潔節(jié)能 、利用浸漬法制備Zr-Mn-Fe/AI2O3催化劑,該催化劑穩(wěn)定性高、低溫催化活性強(qiáng),在180度時(shí)NO的去除率可達(dá)到98%左右,是一種低溫SCR催化劑,但抗硫性能較差。高效穩(wěn)定 、運(yùn)行可靠的脫硝新技術(shù)。雖 然過(guò)氧化氫洗 滌 脫 硝工藝目前已經(jīng)在3 MW 機(jī)組上試驗(yàn)成功,且經(jīng)濟(jì)性和效率均優(yōu)于 S C R脫硝工藝。但是,安徽微型SNCR脫硝裝置過(guò)氧化氫洗滌脫硝技術(shù)副產(chǎn)物硫酸 回收及儲(chǔ)存安全性值得考慮 ,2、 SO2 到 SO3 的轉(zhuǎn)化率 且該技術(shù)尚無(wú)在大型燃煤機(jī)組上實(shí)施的經(jīng)驗(yàn) , 運(yùn)行可靠性和穩(wěn)定性需要進(jìn)一步的考察和驗(yàn)證。
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    催化劑的活性溫度范圍是最重要的指標(biāo)。反應(yīng)溫度不僅決定反應(yīng)物的反應(yīng)速度,而且決定催化劑的反應(yīng) 活性。如V2O5-WO3/TiO2催化劑,高溫催化劑反應(yīng)溫度大多設(shè)在280~420℃之間。如果溫度過(guò)低,安徽微型SNCR脫硝裝置反應(yīng)速度慢,甚至生 成不利于NOx降解的副反應(yīng);如溫度過(guò)高,則會(huì)出現(xiàn)催化劑活性微晶高溫?zé)Y(jié)的現(xiàn)象。 

     通常所說(shuō)的孔徑是由實(shí)驗(yàn)室測(cè)得的比孔體積與比表面相比得到的平均孔徑。催化劑中的孔徑分布很重要 ,安徽微型SNCR脫硝裝置反應(yīng)物在微孔中擴(kuò)散時(shí), 城市生活垃圾焚燒處理方法目前已成為各國(guó)處理廢棄物最主要的和最有效的技術(shù)之一。垃圾焚燒處理不但能將垃圾變廢為寶,汽電共生使能量資源得到再生利用,而且能減少約90%的廢物體積。但是,焚燒過(guò)程中不可避免地會(huì)產(chǎn)生大量的污染物,如顆粒物、酸性氣體、重金屬以及二惡英。這些污染物對(duì)人體健康存在著極大的危害,而尤以二惡英的毒害最大,去除難度也最高,因此世界各國(guó)的許多專業(yè)人士正不斷地在尋找消除二惡英的行之有效的方法。如果各處孔徑分布不同,會(huì)表現(xiàn)出差異很大的活性,只有大部分孔徑接近平均孔 徑時(shí),效果最佳。
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    煙氣經(jīng)過(guò)催化劑層后的壓力損失。整個(gè)脫硝系統(tǒng)的壓降是由催化劑壓降以及反應(yīng)器及煙道等壓降組成, 這個(gè)壓降應(yīng)該越小越好,否則會(huì)直接影響鍋爐主機(jī)和引風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)行。在催化劑設(shè)計(jì)中合理選擇催化 劑孔徑和結(jié)構(gòu)形式,是降低催化劑本身壓降的重要手段。安徽微型SNCR脫硝裝置除了以上物理、化學(xué)和工藝性能指標(biāo)外,各特定SCR脫硝項(xiàng)并于1979年在日本的Kudamatsu電廠得到應(yīng)用。SCR法具有脫硝效率高、選擇性良好、活性溫窗寬、運(yùn)行安全等優(yōu)點(diǎn),作為末端技術(shù)具有較高保障性。經(jīng)過(guò)數(shù)十年的工業(yè)應(yīng)用,該技術(shù)已經(jīng)十分成熟,并且二次污染小,目前已成為煙氣脫硝的主流技術(shù)。目工程所采用的催化劑還有體積、尺寸等合同 指標(biāo),在催化劑評(píng)標(biāo)、驗(yàn)收中也作為很重要的參數(shù)需要予以審核。

    在噴嘴數(shù)量較少的情況下,為了獲得氨和煙氣的充分均勻分布,  1活性溫度要在反應(yīng)塔前加裝1個(gè)靜態(tài)混合器。這樣,從鍋爐省煤器后出來(lái)的煙氣經(jīng)與部分旁路高溫?zé)煔饣旌险{(diào)溫(煙氣在反應(yīng)塔中與高溫催化劑的反應(yīng)最佳溫度為370~440℃)后,進(jìn)入反應(yīng)塔,安徽微型SNCR脫硝裝置在催化劑的作用下,爐膛噴射法實(shí)質(zhì)是向爐膛噴射還原性物質(zhì),可在一定溫度條件下還原已生成的NOx,從而降低NOx的排放量。包括噴水法、二次燃燒法(噴二次燃料即前述燃料分級(jí)燃燒)、噴氨法等。煙氣中的NOx與氨氣發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。當(dāng)反應(yīng)塔故障時(shí),煙氣從反應(yīng)塔前設(shè)置的100%煙氣旁路通過(guò),對(duì)鍋爐正常運(yùn)行沒有影響。
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    根據(jù)設(shè)計(jì)的脫硝效率,SCR脫硝系統(tǒng)是向催化劑上游的煙氣中噴入氨氣或其它合適的還原劑、利用催化劑將煙氣中的NOX轉(zhuǎn)化為氮?dú)夂退。在通常的設(shè)計(jì)中,使用液態(tài)無(wú)水氨或氨水(氨的水溶液),無(wú)論以何種形式使用氨,首先使氨蒸發(fā),然后氨和稀釋空氣或煙氣混合,最后利用噴氨格柵將其噴入SCR反應(yīng)器上游的煙氣中。在SCR反應(yīng)塔中設(shè)置有3~4層催化劑安裝空間,一般初次布置3層催化劑,預(yù)留1層布置空間,可延長(zhǎng)催化劑更換周期,節(jié)省25%的需要更換的催化劑體積用量,但會(huì)增加煙道阻力,安徽微型SNCR脫硝裝置一般催化劑的活性周期為2~3年,與工作環(huán)境有關(guān)。對(duì)于廢催化劑進(jìn)在此基礎(chǔ)上,于2001年通過(guò)原位紅外的方法,對(duì)NH3、NO、NH2OH、N2H4、CH3CN等許多含N化合物在負(fù)載型Fe2O3-TiO2催化劑表面的吸附情況和整個(gè)反應(yīng)過(guò)程進(jìn)行了深入的研究。研究發(fā)現(xiàn):NH3會(huì)吸附在Fe2O3/TiO2催化劑的表面,并生成N2H4,NH2,HNO,NH等物種,根據(jù)研究結(jié)果他們提出了Fe2O3-TiO2催化劑上尿素或者NH3可能存在的反應(yīng)過(guò)程行再生處理后,活性效果可接近新催化劑,處理費(fèi)用約為新催化劑的45%。

    試驗(yàn)用 SCR 催化劑制備使用的藥品為:銳鈦礦TiO2、NH4VO3(酸銨,  指進(jìn)入反應(yīng)器前、后煙氣中NOx的質(zhì)量濃度差除以反應(yīng)器進(jìn)口前的NOx濃度(濃度均換算到同一氧量下), 直接反映了催化劑對(duì)NOx的脫除效率。一般情況下,脫硝工程會(huì)設(shè)計(jì)初期脫硝率和遠(yuǎn)期脫硝率,通過(guò)初置 和預(yù)留若干催化劑層,今后逐層添加來(lái)滿足未來(lái)可能日益嚴(yán)格的排放要求。分子量116.98)、5(NH4)2O.12WO3.5H2O(仲鎢酸銨,分子量3132.2)、磷酸、草酸、粘合劑。首先將TiO2 粉末(MTi g)與Al2O3(MAl g)粉末按一定比例混合,加水、安徽微型SNCR脫硝裝置加熱攪拌成漿狀;然后將漿狀物在150℃下烘干后得到的粉末浸漬在酸銨(MV g)和仲鎢酸銨(MWg)按比例混合的活性溶液中,在燃煤鍋爐中,通常采用豎直放置的SCR反應(yīng)器,煙氣自上而下通過(guò)催化劑床層。在反應(yīng)器內(nèi)通常布置多層催化劑。在反應(yīng)器中還要布置吹灰裝置以移除催化劑表面上沉積的顆粒物。對(duì)于燃煤鍋爐而言,其蜂窩狀催化劑的孔道間距為7-9mm,對(duì)燃?xì)忮仩t為3-4mm,減少孔道間距可以增加單位體積催化劑的表面積但是同時(shí)增加了孔道堵塞的可能性。因此在設(shè)計(jì)中通常綜合考慮以上兩種因素進(jìn)行。為保證穩(wěn)定均勻的煙氣流率并便于吹灰裝置工作,在催化劑床層的上方,通常布有旋轉(zhuǎn)風(fēng)板和流動(dòng)矯正柵格。浸漬1-2h;將浸漬后的載體連同剩余的活性溶液一起在150℃下烘干,最后壓成片狀或擠出成顆粒狀成型催化劑。
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    活性炭通常呈粉末狀或顆粒狀。3、 使用NH3 的煙氣最低溫度受外觀形態(tài)的限制,在一些特殊的氣相吸附領(lǐng)域的應(yīng)用受到限制。活性炭纖維成型性能好、使用方便,能彌補(bǔ)這方面的不足。但由于它的原料價(jià)格較高、制造工序復(fù)雜、成本高,因此缺少實(shí)用價(jià)值,安徽微型SNCR脫硝裝置難于普及。為了開發(fā)成型性能好、使用方便 2Ce-Fe-T樣品的失重分為兩個(gè)階段,第一階段為20~150 ℃,此階段失重率約為10 %,主要為樣品上吸附水分的失重;第二階段為150~350 ℃,失重率約為15%,此階段主要是氫氧化鐵分解為三氧化二鐵。從DTA曲線上可知,424 ℃出現(xiàn)一個(gè)放熱峰,但是沒有出現(xiàn)失重,此放熱峰為樣品由γ-Fe2O3向α- Fe2O3轉(zhuǎn)化。與XRD的結(jié)果一致,因此,確定400 ℃為催化劑的焙燒溫度,此后的催化劑均為400 ℃焙燒的樣品。并且價(jià)格便宜的活性炭新材料,國(guó)外在活性炭成型物方面進(jìn)行了不少研究,日本尤其活躍。

    采用溶膠-凝膠法制備催化劑,在TiO2溶膠的過(guò)程中加入錳和鐵溶液,低溫SCR催化脫硝技術(shù)的應(yīng)用是一項(xiàng)非常復(fù)雜的工程,面臨著眾多應(yīng)用領(lǐng)域。表2列舉了我國(guó)低溫SCR技術(shù)在酸洗行業(yè)、玻璃窯爐和鋼鐵鍋爐煙氣治理的應(yīng)用。制備需要的MnOx/TiO2和Fe2O3- MnOx/TiO2催化劑。采用固定床催化劑反應(yīng)器,以氨氣為還原劑,考察了催化劑的選擇性催化還原NO的活性,安徽微型SNCR脫硝裝置研究了溫度、負(fù)載量、O2含量,SO2含量不同情況下NO的去除率。溫度在120℃、MnOx/TiO2摩爾比為0.4,催化劑對(duì)NO的去除率可達(dá)到99%。SCR裝置的運(yùn)行成本在很大程度上取決于催化劑的壽命,其使用壽命又取決于催化劑活性的衰減速度。SCR反應(yīng)塔中的催化劑在運(yùn)行一段時(shí)間后,其表面活性都會(huì)有所降低,主要存在物理失活和化學(xué)失活2種類型,催化劑物理失活主要是指高溫?zé)Y(jié)、磨損和固體顆粒沉積堵塞而引起催化劑活性破壞;典型的SCR催化劑化學(xué)失活主要是堿金屬(如Na、K、Ca等)和重金屬(如As、Pt、Pb等)引起的催化劑中毒。 而當(dāng)Fe的負(fù)載量的8%時(shí)、溫度在120℃,催化劑的活性也達(dá)到最佳,對(duì)NO的去除可達(dá)到100%。X射線衍射(XRD)對(duì)催化劑進(jìn)行了表征。
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    樂(lè)視網(wǎng)2016年度股東大會(huì):老問(wèn)題猶存 新矛盾顯現(xiàn)

    眾所周知,樂(lè)視之前生態(tài)化反商業(yè)模式的基本支撐是需要大量資金的支持,但無(wú)奈的是,因?yàn)闃?lè)視生態(tài)化反模式涉及到諸多已經(jīng)充分競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)(例如生態(tài)化反模式最主要構(gòu)成部分的電視、手機(jī)等),最終導(dǎo)致樂(lè)視的資金鏈在去年下半年斷裂,并出現(xiàn)相關(guān)項(xiàng)目拖欠款的情況,為此樂(lè)視以股權(quán)出讓的形式從融創(chuàng)中國(guó)獲得了168億元人民幣的資金,以解燃眉之急,不過(guò)半年時(shí)間左右過(guò)去,從此次樂(lè)視股東大會(huì),樂(lè)視控股集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)賈躍亭所言的樂(lè)視收到97億資金,但事實(shí)上還款150多億元,在歸還金融機(jī)構(gòu)的欠款之后,目前仍然沒有獲得金融機(jī)構(gòu)的后續(xù)資金支持,多數(shù)還是觀望態(tài)度看,樂(lè)視發(fā)展最大的短板——資金問(wèn)題依然沒有解決。那么問(wèn)題來(lái)了,金融機(jī)構(gòu)或者潛在的投資人在觀望什么?

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