我公司專業(yè)生產(chǎn)小型SNCR脫硝裝置。
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首先對(duì)制備方法進(jìn)行了篩選。對(duì)溶膠-凝膠法、浸漬法和共沉淀法三種不同方法制備得到的催化劑活性比較結(jié)果表明,溶膠-凝膠法制備得到的催化劑納米結(jié)構(gòu)更為豐富,活性物質(zhì)分散性更好,對(duì)NO的脫除率更高。可見,溶膠-凝膠法是一種較為理想的低溫SCR催化劑制備方法。 許昌簡(jiǎn)易SNCR脫硝裝置其次,針對(duì)上述溶膠-凝膠法制備的催化劑,系統(tǒng)研究了低溫SCR的優(yōu)化操作條件,主要包括催化劑Mn/Ti比、催化劑焙燒溫度、反應(yīng)空速CombiNOx工藝是采用碳酸鈉、碳酸鈣和硫代硫酸鈉作為吸收劑的一種新型濕式工藝。其原理的關(guān)鍵反應(yīng)為:NO2 + SO32 - = NO- 2 + SO- 3 ,其中亞碳酸鈉的主要作用是提供吸附氮氧化物的亞硫酸根離子;碳酸鈣的作用是,一方面吸附二氧化硫,另一方面利用它微溶的性質(zhì)增加亞硫酸根在吸收液中的濃度,此工藝的吸收物為硫酸鈣和氨基磺酸。該工藝的氮氧化物的脫除率為90 %~95 % ,二氧化硫的脫除率為99 %。此工藝的缺點(diǎn)是脫除后的產(chǎn)物為鈉和鈣的硫酸鹽及亞硫酸鹽的混合物,這給后續(xù)處理階段脫除物帶來困難,該工藝目前仍處于實(shí)驗(yàn)室研究階段。、反應(yīng)系統(tǒng)中O_2和NH_3的濃度,以及在瞬態(tài)反應(yīng)中O_2和NH_3的作用。
最新的研究表明過氧化氫脫硝是一種清潔節(jié)能 、在低過?諝庀禂(shù)條件下燃燒,可以達(dá)到限制反應(yīng)區(qū)內(nèi)氧氣量的作用,因而可以控制熱力型NOx的生成。這種方法可以減少15 % ~ 20 %的NOx。但當(dāng)過?諝庀禂(shù)很低時(shí),CO和黑煙增加,燃燒的效率會(huì)降低,還可能出現(xiàn)結(jié)渣和堵塞等問題。高效穩(wěn)定 、運(yùn)行可靠的脫硝新技術(shù)。雖 然過氧化氫洗 滌 脫 硝工藝目前已經(jīng)在3 MW 機(jī)組上試驗(yàn)成功,且經(jīng)濟(jì)性和效率均優(yōu)于 S C R脫硝工藝。但是,許昌簡(jiǎn)易SNCR脫硝裝置過氧化氫洗滌脫硝技術(shù)副產(chǎn)物硫酸 回收及儲(chǔ)存安全性值得考慮 , 且該技術(shù)尚無在大型燃煤機(jī)組上實(shí)施的經(jīng)驗(yàn) , 運(yùn)行可靠性和穩(wěn)定性需要進(jìn)一步的考察和驗(yàn)證。
催化劑的活性溫度范圍是最重要的指標(biāo)。該技術(shù)是把空氣預(yù)熱器前抽取的溫度較低的煙氣與燃燒用的空氣混合,通過燃燒器送入爐內(nèi)從而降低燃燒溫度和氧的濃度,達(dá)到降低NOx生成量的目的。存在的問題是由于受燃燒穩(wěn)定性的限制,一般再循環(huán)煙氣率為15%~20%,投資和運(yùn)行費(fèi)較大,占地面積大。反應(yīng)溫度不僅決定反應(yīng)物的反應(yīng)速度,而且決定催化劑的反應(yīng) 活性。如V2O5-WO3/TiO2催化劑,高溫催化劑反應(yīng)溫度大多設(shè)在280~420℃之間。如果溫度過低,許昌簡(jiǎn)易SNCR脫硝裝置反應(yīng)速度慢,甚至生 成不利于NOx降解的副反應(yīng);如溫度過高,則會(huì)出現(xiàn)催化劑活性微晶高溫?zé)Y(jié)的現(xiàn)象。
通常所說的孔徑是由實(shí)驗(yàn)室測(cè)得的比孔體NH3 + SO3+ H2O---NH4HSO4積與比表面相比得到的平均孔徑。催化劑中的孔徑分布很重要 ,許昌簡(jiǎn)易SNCR脫硝裝置反應(yīng)物在微孔中擴(kuò)散時(shí),對(duì)比五個(gè)催化劑中兩個(gè)還原峰發(fā)現(xiàn):CeO2的摻雜使催化劑第一個(gè)峰所占的比例增加,即有利于中低溫脫硝活性的增加;同時(shí)第二個(gè)還原峰比例的減小也說明催化劑對(duì)NH3的氧化較弱,有利于中高溫脫硝活性的增加。對(duì)比CeO2摻雜催化劑的H2-TPR圖譜發(fā)現(xiàn):一方面,隨著CeO2摻雜量的增加,第二個(gè)峰所占的比例先減小后逐漸增大,該還原峰的減少使NH3向NO的氧化減少,促進(jìn)了催化劑高溫脫硝活性的升高;另一方面,還原峰的溫度范圍逐漸增大,催化劑在高溫區(qū)對(duì)NH3的氧化逐漸增強(qiáng)。對(duì)比發(fā)現(xiàn),2Ce-Fe-T和4Ce-Fe-T催化劑具有合適的H2-TPR還原峰和還原溫區(qū),能夠在最大程度上促進(jìn)NH3-SCR反應(yīng)的進(jìn)行并拓寬催化劑的活性溫窗。如果各處孔徑分布不同,會(huì)表現(xiàn)出差異很大的活性,只有大部分孔徑接近平均孔 徑時(shí),效果最佳。
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煙氣經(jīng)過催化劑層后的壓力損失。 隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,人們生活水平的提高,對(duì)環(huán)境的要求也隨著提高。氮氧化物的危害也越來越受到了人們的重視,近幾年來國家實(shí)施了許多政策控制NOx排放。我國燃煤電站鍋爐尾氣的NOx控制起步很晚,首次NOx排放限制是在1997年1月1日實(shí)施GB13223-1996《大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》開始的,標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定對(duì)環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告書待審查的批準(zhǔn)新、擴(kuò)、改建燃煤電站300 MW及以上機(jī)組,NOx排放濃度不得超過650mg/Nm3。2003年又提出了新的排放限制標(biāo)GB13223-2003,規(guī)定電站最高NOx排放濃度為450~650mg/Nm3,并在2005年7月起,在《排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例》中對(duì)NOx執(zhí)行與SO2相同的排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)。整個(gè)脫硝系統(tǒng)的壓降是由催化劑壓降以及反應(yīng)器及煙道等壓降組成, 這個(gè)壓降應(yīng)該越小越好,否則會(huì)直接影響鍋爐主機(jī)和引風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)行。在催化劑設(shè)計(jì)中合理選擇催化 劑孔徑和結(jié)構(gòu)形式,是降低催化劑本身壓降的重要手段。許昌簡(jiǎn)易SNCR脫硝裝置除了以上物理、化學(xué)和工藝性能指標(biāo)外,各特定SCR脫硝項(xiàng)2.3催化劑活性的測(cè)試目工程所采用的催化劑還有體積、尺寸等合同 指標(biāo),在催化劑評(píng)標(biāo)、驗(yàn)收中也作為很重要的參數(shù)需要予以審核。
在噴嘴數(shù)量較少的情況下,為了獲得氨和煙氣的充分均勻分布,要在反應(yīng)塔前加裝1個(gè)靜態(tài)混合器。這樣,從鍋爐省煤器后出來的煙氣經(jīng)與部分旁路高溫?zé)煔饣旌险{(diào)溫(煙氣在反應(yīng)塔中與高溫催化劑的反應(yīng)最佳溫度為370~440℃)后,進(jìn)入反應(yīng)塔,許昌簡(jiǎn)易SNCR脫硝裝置在催化劑的作用下,活性炭脫硫脫硝工藝的主體設(shè)備是類似于吸附塔的活性炭流化床吸附器,煙氣中SO2 被氧化為SO3并溶解于水中,產(chǎn)生稀硫酸氣溶膠,由活性炭吸附;向吸附塔中噴氨氣,與NOx 在活性炭的催化還原作用下生成N2 ,實(shí)現(xiàn)脫硝的目的。吸附有SO2的活性炭進(jìn)入吸附器加熱再生,再生出的SO2氣體可以通過Clause 反應(yīng)回收硫,再生后的活性炭可以反復(fù)使用。該方法脫硫率高達(dá)95 %,脫硝率達(dá)50 %~80 %,由于可以有效地實(shí)現(xiàn)硫的資源化,同時(shí)脫硫脫硝降低了煙氣凈化費(fèi)用,故商業(yè)前景較好。煙氣中的NOx與氨氣發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。當(dāng)反應(yīng)塔故障時(shí),煙氣從反應(yīng)塔前設(shè)置的100%煙氣旁路通過,對(duì)鍋爐正常運(yùn)行沒有影響。
根據(jù)設(shè)計(jì)的脫硝效率, Fe2O3-TiO2和Fe2O3-TiO2/XO催化劑的還原峰溫度分別為350 ℃和327 ℃,整體上Fe2O3-TiO2/XO催化劑的氧化性較強(qiáng);通過擬合峰峰后發(fā)現(xiàn):Fe2O3-TiO2催化劑中低溫處還原峰所占比例較多,加入XO后而Fe2O3-TiO2催化劑兩個(gè)還原峰的比例發(fā)生明顯變化,中低溫處還原峰所占比例很小,還原主要發(fā)生在高溫處。在SCR反應(yīng)塔中設(shè)置有3~4層催化劑安裝空間,一般初次布置3層催化劑,預(yù)留1層布置空間,可延長(zhǎng)催化劑更換周期,節(jié)省25%的需要更換的催化劑體積用量,但會(huì)增加煙道阻力,許昌簡(jiǎn)易SNCR脫硝裝置一般催化劑的活性周期為2~3年,與工作環(huán)境有關(guān)。對(duì)于廢催化劑進(jìn)行再生處理后,活性效果可接近新催化劑,處理費(fèi)用約為新催化劑的45%。
試驗(yàn)用 SCR 催化劑制備使用的藥品為:銳鈦礦TiO2、NH4VO3(酸銨,MNOx的晶格中含有大量的活性氧,能有效促進(jìn)低溫SCR脫硝反應(yīng)的進(jìn)行。常見的錳的氧化物主要有MnO2、Mn2O3、M3O4和Mn5O8等,它們?cè)赟CR脫硝反應(yīng)中的作用各不相同。Kapteijn等研究發(fā)現(xiàn)MnO2催化劑具有較好的低溫活性,而Mn2O3則具有較高的N2選擇性。錳氧化物的催化活性順序?yàn)椋篗nO2>Mn5O8>Mn2O3>Mn3O4。研究發(fā)現(xiàn),雖然純的MNOx低溫活性較高,但其N2選擇性較差,且易受煙氣中SO2和H2O的影響導(dǎo)致催化劑中毒。通常將MNOx與其他氧化物結(jié)合,制備雙金屬或復(fù)合氧化物催化劑,以提高催化劑的活性和N2選擇性,延長(zhǎng)催化劑的使用壽命。分子量116.98)、5(NH4)2O.12WO3.5H2O(仲鎢酸銨,分子量3132.2)、磷酸、草酸、粘合劑。首先將TiO2 粉末(MTi g)與Al2O3(MAl g)粉末按一定比例混合,加水、許昌簡(jiǎn)易SNCR脫硝裝置加熱攪拌成漿狀;然后將漿狀物在150℃下烘干后得到的粉末浸漬在酸銨(MV g)和仲鎢酸銨(MWg)按比例混合的活性溶液中,氧化亞氮(N2O)廠及其它相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生的溫室氣體。我公司的氧化亞氮減排系統(tǒng)(SDNS)是先進(jìn)的環(huán)保工藝,能去除煙氣內(nèi)95%以上的氧化亞氮;是屬三級(jí)減排技術(shù),布置在尾氣端;其工藝處理是放熱反應(yīng),節(jié)省能源,不需要添加任何反應(yīng)劑的或添加劑;并具有體積小安裝方便。浸漬1-2h;將浸漬后的載體連同剩余的活性溶液一起在150℃下烘干,最后壓成片狀或擠出成顆粒狀成型催化劑。
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活性炭通常呈粉末狀或顆粒狀。燃料分級(jí)燃燒受外觀形態(tài)的限制,在一些特殊的氣相吸附領(lǐng)域的應(yīng)用受到限制;钚蕴坷w維成型性能好、使用方便,能彌補(bǔ)這方面的不足。但由于它的原料價(jià)格較高、制造工序復(fù)雜、成本高,因此缺少實(shí)用價(jià)值,許昌簡(jiǎn)易SNCR脫硝裝置難于普及。為了開發(fā)成型性能好、使用方便并且價(jià)格便宜的活性炭新材料,國外在活性炭成型物方面進(jìn)行了不少研究,日本尤其活躍。
采用溶膠-凝膠法制備催化劑,在TiO2溶膠的過程中加入錳和鐵溶液,③鐵離子交換分子篩催化劑制備需要的MnOx/TiO2和Fe2O3- MnOx/TiO2催化劑。采用固定床催化劑反應(yīng)器,以氨氣為還原劑,考察了催化劑的選擇性催化還原NO的活性,許昌簡(jiǎn)易SNCR脫硝裝置研究了溫度、負(fù)載量、O2含量,SO2含量不同情況下NO的去除率。溫度在120℃、MnOx/TiO2摩爾比為0.4,催化劑對(duì)NO的去除率可達(dá)到99%! 1、低溫SCR催化劑而當(dāng)Fe的負(fù)載量的8%時(shí)、溫度在120℃,催化劑的活性也達(dá)到最佳,對(duì)NO的去除可達(dá)到100%。X射線衍射(XRD)對(duì)催化劑進(jìn)行了表征。
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樂視網(wǎng)2016年度股東大會(huì):老問題猶存 新矛盾顯現(xiàn)
眾所周知,樂視之前生態(tài)化反商業(yè)模式的基本支撐是需要大量資金的支持,但無奈的是,因?yàn)闃芬暽鷳B(tài)化反模式涉及到諸多已經(jīng)充分競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)(例如生態(tài)化反模式最主要構(gòu)成部分的電視、手機(jī)等),最終導(dǎo)致樂視的資金鏈在去年下半年斷裂,并出現(xiàn)相關(guān)項(xiàng)目拖欠款的情況,為此樂視以股權(quán)出讓的形式從融創(chuàng)中國獲得了168億元人民幣的資金,以解燃眉之急,不過半年時(shí)間左右過去,從此次樂視股東大會(huì),樂視控股集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)賈躍亭所言的樂視收到97億資金,但事實(shí)上還款150多億元,在歸還金融機(jī)構(gòu)的欠款之后,目前仍然沒有獲得金融機(jī)構(gòu)的后續(xù)資金支持,多數(shù)還是觀望態(tài)度看,樂視發(fā)展最大的短板——資金問題依然沒有解決。那么問題來了,金融機(jī)構(gòu)或者潛在的投資人在觀望什么?