亳州小型SNCR脫硝裝置 |
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價格:1 元(人民幣) | 產(chǎn)地:北京 |
最少起訂量:1臺 | 發(fā)貨地:全國 | |
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中獅(北京)環(huán)保科技有限公司
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經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工 | 公司類型:私營有限責任公司 | |
所屬行業(yè):環(huán)保通用設備 | 主要客戶:玻璃廠,火電廠 | |
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我公司專業(yè)生產(chǎn)小型SNCR脫硝裝置。
聯(lián)系人: 周經(jīng)理 15010514727
最新的研究表明過氧化氫脫硝是一種清潔節(jié)能 、XO具有一定的基礎脫硝活性,但是在整個活性溫區(qū)內(nèi)脫硝效率很低,最高僅約為60 %。主要原因是:XO具有很小的比表面積,NH3很難在其表面吸附形成配位態(tài)NH3和NH4+,;XO表面含有大量的Na元素,她直接與XO表面的活性位反應,使之鈍化,導致活性下降。因此,XO不適合直接作為脫硝催化劑或者其活性組分使用,在本實驗中將XO作為催化劑的基體使用。高效穩(wěn)定 、運行可靠的脫硝新技術。雖 然過氧化氫洗 滌 脫 硝工藝目前已經(jīng)在3 MW 機組上試驗成功,且經(jīng)濟性和效率均優(yōu)于 S C R脫硝工藝。但是,亳州小型SNCR脫硝裝置過氧化氫洗滌脫硝技術副產(chǎn)物硫酸 回收及儲存安全性值得考慮 , 且該技術尚無在大型燃煤機組上實施的經(jīng)驗 , 運行可靠性和穩(wěn)定性需要進一步的考察和驗證。 催化劑的活性溫度范圍是最重要的指標。反應溫度不僅決定反應物的反應速度,而且決定催化劑的反應 活性。如V2O5-WO3/TiO2催化劑,高溫催化劑反應溫度大多設在280~420℃之間。如果溫度過低,亳州小型SNCR脫硝裝置反應速度慢,甚至生 成不利于NOO1s的XPS圖都有兩個子帶構成,其中結(jié)合能較高的能帶在529.68-529.89 eV(記為Oβ),這與過度金屬氧化物中晶格氧的結(jié)合能相對應;另一個結(jié)合能較高的能帶出現(xiàn)在531.56-531.76 eV(記為Oα),這與催化劑表面吸附氧的結(jié)合能相對應。通常表面吸附的氧比晶格氧具有更高的流動性,在氧化反應中其活性更高,對模板法制備的2Ce-Fe-T和共沉淀法制備的2Ce-Fe-C催化劑中表面吸附氧的比例(Oα/Oα+Oβ)進行計算,發(fā)現(xiàn)模板法制備的2Ce-Fe-T比共沉淀法制備的2Ce-Fe-C樣品具有更多的表面吸附氧,其比例分別為20.05 %和17.87 %。這表明模板法制備的2Ce-Fe-T催化劑與共沉淀法比較,一方面具有更大的電子流動性及氧化性,這有助于SCR反應中NO向NO2的轉(zhuǎn)化;另一方面,它可以提供更多有利于吸附NH3形成配位NH3和NH4+的酸性位,有利于提高催化劑的脫硝活性,尤其是中低溫區(qū)的活性,這和He等得出的結(jié)論一致。x降解的副反應;如溫度過高,則會出現(xiàn)催化劑活性微晶高溫燒結(jié)的現(xiàn)象。
通常所說的孔徑是由實驗室測得的比孔體(4) 基于炭材料載體的大型化生產(chǎn)問題。積與比表面相比得到的平均孔徑。催化劑中的孔徑分布很重要 ,亳州小型SNCR脫硝裝置反應物在微孔中擴散時,如果各處孔徑分布不同,會表現(xiàn)出差異很大的活性,只有大部分孔徑接近平均孔 徑時,效果最佳。
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在噴嘴數(shù)量較少的情況下,為了獲得氨和煙氣的充分均勻分布,要在反應塔前加裝1個靜態(tài)混合器。這樣,從鍋爐省煤器后出來的煙氣經(jīng)與部分旁路高溫煙氣混合調(diào)溫(煙氣在反應塔中與高溫催化劑的反應最佳溫度為370~440℃)后,進入反應塔,亳州小型SNCR脫硝裝置在催化劑的作用下, 現(xiàn)行的高溫(300-400℃)選擇性催化還原氮氧化物的研究已經(jīng)得到了大量的應用,這種催化劑的弊端是,布置在空氣預熱器與省煤器之間,煙氣中飛灰對其磨損,二氧化硫中毒現(xiàn)象以及成型催化劑的布置需要大量的空間,都成為有待解決的問題。開發(fā)低溫(80-200℃)催化劑勢在必行,如果把脫銷裝置安裝在脫硫以后這些問題均可解決,但是煙氣在脫硫以后的溫度只是在80℃,所以研究低溫催化劑對溫度條件要求很高,開發(fā)更低溫度的催化劑以及成為催化劑研究的熱點。煙氣中的NOx與氨氣發(fā)生化學反應。當反應塔故障時,煙氣從反應塔前設置的100%煙氣旁路通過,對鍋爐正常運行沒有影響。 根據(jù)設計的脫硝效率,催化劑活性實驗在多項催化反應系統(tǒng)中進行反應,去催化劑0.8g于反應器內(nèi),模擬煙氣流量為150ml/min,O2的含量為5%(vol),[NOX]:[NH3]=1:1.2(W/W),考察了溫度范圍為60~210℃之間的脫硝率,實驗分析開始前先用模擬煙氣通入反應器約2h,讓催化劑吸附NO飽和,避免NO的減少是催化劑的吸附造成。每一溫度均穩(wěn)定反應1h以上才開始分析。NO的分析方法是先使用2L的鋁箔袋集滿氣體后,用KM900手持式煙氣分析儀分析。在SCR反應塔中設置有3~4層催化劑安裝空間,一般初次布置3層催化劑,預留1層布置空間,可延長催化劑更換周期,節(jié)省25%的需要更換的催化劑體積用量,但會增加煙道阻力,亳州小型SNCR脫硝裝置一般催化劑的活性周期為2~3年,與工作環(huán)境有關。對于廢催化劑進三、鍋爐效率行再生處理后,活性效果可接近新催化劑,處理費用約為新催化劑的45%。
試驗用 SCR 催化劑制備使用的藥品為:銳鈦礦TiO2、NH4VO3(酸銨,3、濕式同時脫硫脫硝工藝分子量116.98)、5(NH4)2O.12WO3.5H2O(仲鎢酸銨,分子量3132.2)、磷酸、草酸、粘合劑。首先將TiO2 粉末(MTi g)與Al2O3(MAl g)粉末按一定比例混合,加水、亳州小型SNCR脫硝裝置加熱攪拌成漿狀;然后將漿狀物在150℃下烘干后得到的粉末浸漬在酸銨(MV g)和仲鎢酸銨(MWg)按比例混合的活性溶液中,中低溫處的還原峰主要對應Fe2O3將NO氧化為NO2的反應,NO2參與快速SCR反應,導致催化劑的中低溫SCR活性升高;高溫處的還原峰主要對應NH3向NO的氧化反應,大量NH3被氧化為NO,導致NO的還原反應無法進行,最終使催化劑的SCR脫硝活性降低。因此,XO載體的加入可能導致催化劑SCR活性降低。浸漬1-2h;將浸漬后的載體連同剩余的活性溶液一起在150℃下烘干,最后壓成片狀或擠出成顆粒狀成型催化劑。
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采用溶膠-凝膠法制備催化劑,在TiO2溶膠的過程中加入錳和鐵溶液, 安裝位置:制備需要的MnOx/TiO2和Fe2O3- MnOx/TiO2催化劑。采用固定床催化劑反應器,以氨氣為還原劑,考察了催化劑的選擇性催化還原NO的活性,亳州小型SNCR脫硝裝置研究了溫度、負載量、O2含量,SO2含量不同情況下NO的去除率。溫度在120℃、MnOx/TiO2摩爾比為0.4,催化劑對NO的去除率可達到99%。在主燃燒器形成的初始燃燒區(qū)的上方噴入二次燃料,形成富燃料燃燒的再燃區(qū),NOx進入本區(qū)將被還原成N2。為了保證再燃區(qū)不完全燃燒產(chǎn)物的燃盡,在再燃區(qū)的上面還需布置燃盡風噴口。改變再燃燒區(qū)的燃料與空氣之比是控制NOx排放量的關鍵因素。在再燃燒系統(tǒng)中,分段供給的燃料和燃燒用空氣在爐內(nèi)形成三個不同的燃燒段,分別在貧燃料、富燃料和貧燃料狀態(tài)下運行。在一次或"主"燃燒段,主要燃料-煤粉在過量的空氣中燃燒,由燃料中和燃燒用空氣中的氮形成NOx。二次燃料,又稱為再燃燃料,通常是天然氣或煤粉(油或任何其他的碳氫化合物燃料也都可以使用),在主燃燒段上方噴入,形成富燃料的"再燃"段。從這一區(qū)段的再燃燃料中釋放出來的烴基與主燃燒段中形成的NOx反應,NOx被還原成分子氮。最后,在再燃段上方噴入剩余的燃燒用空氣,形成貧燃料的"燃盡"區(qū),從而完成了燃燒全過程。通常再燃燃料的熱量占總輸入熱量的10%-30%。再燃技術可以減少高達70%的NOx。圖2顯示了再燃過程中三個不同的燃燒段。存在問題是為了減少不完全燃燒損失,需加空氣對再燃區(qū)煙氣進行三級燃燒,配風系統(tǒng)比較復雜。而當Fe的負載量的8%時、溫度在120℃,催化劑的活性也達到最佳,對NO的去除可達到100%。X射線衍射(XRD)對催化劑進行了表征。
聯(lián)系人: 周經(jīng)理 15010514727 樂視網(wǎng)2016年度股東大會:老問題猶存 新矛盾顯現(xiàn) 眾所周知,樂視之前生態(tài)化反商業(yè)模式的基本支撐是需要大量資金的支持,但無奈的是,因為樂視生態(tài)化反模式涉及到諸多已經(jīng)充分競爭的產(chǎn)業(yè)(例如生態(tài)化反模式最主要構成部分的電視、手機等),最終導致樂視的資金鏈在去年下半年斷裂,并出現(xiàn)相關項目拖欠款的情況,為此樂視以股權出讓的形式從融創(chuàng)中國獲得了168億元人民幣的資金,以解燃眉之急,不過半年時間左右過去,從此次樂視股東大會,樂視控股集團創(chuàng)始人、董事長賈躍亭所言的樂視收到97億資金,但事實上還款150多億元,在歸還金融機構的欠款之后,目前仍然沒有獲得金融機構的后續(xù)資金支持,多數(shù)還是觀望態(tài)度看,樂視發(fā)展最大的短板——資金問題依然沒有解決。那么問題來了,金融機構或者潛在的投資人在觀望什么? |
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